【资讯】双合煤矿自主设计液压检修平台成功运用
发布时间:4小时前阅读:47
【双合煤矿:甄成仲,胡太存供稿】长期以来,煤矿立井提升系统井口检修作业面临安全风险高、效率低、劳动强度大的行业难题。双合煤矿自主设计投用的“嵌入式多用途液压伸缩检修平台”,为这一痛点提供了创新解决方案。该平台以模块化设计、液压驱动技术和智能控制为核心,实现了井口检修作业从“临时搭设平台”到“一键操作”的跨越式升级。
据悉,立井提升系统是煤矿生产的“咽喉”,检修工作涉及罐笼悬挂装置、罐耳更换、钢丝绳调整及全行程检查等关键环节。以往,检修人员需临时搭设脚手架或铺设跳板,作业面稳定性差,人员坠落、工具坠井等风险较大。原来,平台搭设与拆除工序繁琐,仅单次准备工作需要2小时,严重压缩检修时间和提升时间。此外,多人协同搬运、高空受限空间作业等,也让人员劳动强度居高不下。
针对以上问题,双合煤矿相关机电人员,认真查勘现场,设计并加工嵌入式液压伸缩检修平台并成功投入使用,采用高强度花纹钢板制作主体,防滑性能优异,并配备防坠围栏、机械限位双重安全锁定装置。平台展开后可完全覆盖井口作业区域,收起时则自动嵌入井口套架内,不与罐笼、钢丝绳发生干涉,从设计源头杜绝了碰撞与坠井风险。
平台采用液压驱动伸缩机构,通过远程控制即可单人完成展开、调平与锁定,无需人工搭设临时设施。平台的自动伸缩仅需1.5分钟,检修效率提升98.75%。同时,该设备采用分体式伸缩结构,可根据井口实际尺寸定制,适配不同型号罐笼与提升系统,实现“运行-检修”双模式无缝切换。
自设备投用以来,双合煤矿提升系统检修作业取得了显著成效。安全方面,彻底告别了临时搭设平台的不安全作业方式,人员坠落、工具坠井等重大风险得以管控。效率方面,每天为主提升系统节省118.5分钟的检修时间,每天可以多提升10钩,提升提效8.2%。同时,标准化平台大幅改善了作业环境,避免了高空受限空间内的繁重体力作业,人员劳动强度明显降低。
矿机电负责人表示;“该平台的投用,推动了井口检修作业从“临时化、经验化”向“标准化、智能化”转变,进一步完善了提升系统安全管控体系,成为矿井智能化建设中的一项亮点成果,此类液压检修平台属于全国首台套,也为其他类似提升系统的矿井提供可直接复制的成功经验”。下一步双合煤矿将继续围绕提升系统安全运行,加大技术创新投入,推动更多实用型、智能化装备落地应用,为矿井安全生产和高效运营提供坚实保障。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
怎么可以知道煤矿的开户app或则期货云
-
REITs扩募是什么?普通人能参与吗?附APP实操指南
2026-06-17 17:19
-
理财问答选哪个?知乎vs叩富问财全面对比,一文搞懂
2026-06-17 17:19
-
@所有人,2026年端午节A股休市安排出炉!
2026-06-17 17:19



+微信
分享该文章
