电解铜厂维护系统好状态稳产优产再发力
发布时间:9小时前阅读:13
年末冲刺,收官在即,电解铜厂机组出装作业区和生产准备作业区勇承重担,突破创新,积极调整,强化操作,以良好的系统运行状态为稳产优产实时保驾护航。
根据冶炼厂部署,机组出装作业区将阴极周期从原有的11天调整为7天以减轻周期末期阳极化学成分对物表质量产生的影响。及时组织人员对槽面阴阳极进行调整。在运行过程中,需要在保障阴极铜7天出槽的同时要兼顾槽内阳极周期达到22天,作业区对槽内阳极进行重组。对部分槽组阳极周期达不到22天的,进行二次装槽以达到周期完全匹配的目的。此次调整过程中出装班组单班作业槽数超64槽,是常规作业的2倍以上,各班组加班加点作业,高效完成了作业任务。
由于阴极周期缩短造成了出装频次增加,全月每班预计增加5个班次,作业量增加,作业标准丝毫不放松。在操作方面,作业区强化操作,提高弯曲阴极板和鼓包阳极板的筛选标准,逐槽清理进液底管及电解槽内壁,保障阴阳极高质量装槽。严格保证产品质量,作业区提水温并严格控制pH值,将电铜表面冲洗干净。作业区还安排专人监督电铜封包质量,严格按照阴极铜标准进行分级处理,增加1#铜分拣比例,优质阴极铜达标方可入库。
生产节奏紧张,做好设备维护至关重要,近日,电解铜厂生产准备作业区紧紧抓住生产的空档期,组织钳工组与电工组协同作战,顺利完成阳极机组全面检修任务,为后续生产稳定运行筑牢坚实基础。
此次检修历时6天。为抢抓工期,作业区全体检修人员主动放弃周末休息时间,以高度的责任感和执行力投入检修工作。检修过程中,两组人员分工明确、配合默契,聚焦机组关键设备和薄弱环节开展专项整治:对压力机、移栽装置、底铣电机、运板小车等核心设备进行深度检修,累计更换压力机油缸3台、移栽装置2套、大臂2台,修复底铣电机2台;同步完成6处防尘罩加装、4处断丝故障处理、运板小车提升油缸锁紧及8根液压油管更换等多项作业。经过连日奋战,检修任务高标准、高质量完成。目前,阳极机组生产线试车运行状态良好,设备性能得到显著提升,为整个运板输送线的稳定高效运转提供了有力保障,也为电解铜后续生产任务的顺利推进奠定了坚实基础。
图文|付文聪蒋红光
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
假如我是可以入市者,我要上市“出售”X手电解铜和X手高纯电解铜公司方怎么办理?
-
最新整理:2026全年A股休市日历出炉!
2025-12-29 14:22
-
2026年元旦假期国债逆回购理财怎么做?(附3天假期躺赚11天利息攻略)
2025-12-29 14:22
-
2026年A股投资参考:16家券商共识下的机会与布局
2025-12-29 14:22



+微信
分享该文章
